本篇文章给大家谈谈焊机维修电源,以及自制可调实用维修电源的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
- 1,630A电焊机控制主板故障,导致开机始终有电压输出的维修案例
- 2,制作0~30v0~300A大功率可调维修电源
- 3,630A电焊机控制主板故障,导致开机始终有电压输出的维修案例
- 4,制作0~30v0~300A大功率可调维修电源
- 5,制作0~30v0~300A大功率可调维修电源
630A电焊机控制主板故障,导致开机始终有电压输出的维修案例
这一块客户送修的630A电焊机控制板,故障是开机没有按焊枪开关就有电压输出,接上焊机检测仪,打开电源开关,果然就有2个触发指示灯亮,这控制板确实有故障。如图1
图1 焊机检测仪2个灯亮
这种控制板触发输出插座是CN1和CN2共输出6路触发脉冲,由于是中间2路指示灯亮,就用万用表测CN1的23脚和CN2的21脚,有6V电压,正常情况下未按焊枪开关,电压应为0V。如图2
图2 触发电压检测
那先画出这2路触发电压信号的电路图,在进行分析,如图3
图3 触发电路
分析图3电路,有触发电压输出,说明光耦PC2已导通,用万用表测光耦4脚电压,电压只有1.89V,如图4,正常应该接近电源电压。
图4
从图3电路分析,光耦4脚电压降低,一种情况是三极管Q24导通,另一种情况是二极管D113击穿导通,光耦4脚经D113、D110、R244、Q21到地,使光耦导通。经检测,确实为D113击穿,造成开机就触发的故障。如图5
图5
换掉二极管D113,打开电焊机主板检测仪,触发指示灯不在亮了,按下焊枪开关,所有触发指示灯都亮了。如图6
图6
这块焊机控制板维修就完成了,其实只要画出原理图,象这类焊机控制板维修还是比较简单的。
制作0~30v0~300A大功率可调维修电源
由于维修需要,经常用到低电压,大电流的电源,用蓄电池做电源由于电流不可控制,经常需要充电等原因,决定利用手上现有的元器件制作一台可以恒压,恒流的可调维修电源。以后会慢慢更新,有不对的地方欢迎各位朋友给指出错误,能不能成功还不一定,一边做一边研究,直接上图。
这个是光耦隔离驱动板
电源输出板来了,更新的有点慢。电容容量大,由高压降到低压时间会很长,打算加一组电子负载快速降低电压,电子负载恒流放电效果好,比电阻好用。
看看当前波形是什么原因造成的,搞了几天也没有搞好,驱动电压24V,波形测试点功率管管脚,栅极电阻10R,带负压关断,这个上升沿为什么会是这样。大家给想想办法,是什么原因造成的。
下图是光耦驱动板其中一路,驱动芯片A3120.
没有加300V的波形。
通道2测试
630A电焊机控制主板故障,导致开机始终有电压输出的维修案例
这一块客户送修的630A电焊机控制板,故障是开机没有按焊枪开关就有电压输出,接上焊机检测仪,打开电源开关,果然就有2个触发指示灯亮,这控制板确实有故障。如图1
图1 焊机检测仪2个灯亮
这种控制板触发输出插座是CN1和CN2共输出6路触发脉冲,由于是中间2路指示灯亮,就用万用表测CN1的23脚和CN2的21脚,有6V电压,正常情况下未按焊枪开关,电压应为0V。如图2
图2 触发电压检测
那先画出这2路触发电压信号的电路图,在进行分析,如图3
图3 触发电路
分析图3电路,有触发电压输出,说明光耦PC2已导通,用万用表测光耦4脚电压,电压只有1.89V,如图4,正常应该接近电源电压。
图4
从图3电路分析,光耦4脚电压降低,一种情况是三极管Q24导通,另一种情况是二极管D113击穿导通,光耦4脚经D113、D110、R244、Q21到地,使光耦导通。经检测,确实为D113击穿,造成开机就触发的故障。如图5
图5
换掉二极管D113,打开电焊机主板检测仪,触发指示灯不在亮了,按下焊枪开关,所有触发指示灯都亮了。如图6
图6
这块焊机控制板维修就完成了,其实只要画出原理图,象这类焊机控制板维修还是比较简单的。
制作0~30v0~300A大功率可调维修电源
由于维修需要,经常用到低电压,大电流的电源,用蓄电池做电源由于电流不可控制,经常需要充电等原因,决定利用手上现有的元器件制作一台可以恒压,恒流的可调维修电源。以后会慢慢更新,有不对的地方欢迎各位朋友给指出错误,能不能成功还不一定,一边做一边研究,直接上图。
这个是光耦隔离驱动板
电源输出板来了,更新的有点慢。电容容量大,由高压降到低压时间会很长,打算加一组电子负载快速降低电压,电子负载恒流放电效果好,比电阻好用。
看看当前波形是什么原因造成的,搞了几天也没有搞好,驱动电压24V,波形测试点功率管管脚,栅极电阻10R,带负压关断,这个上升沿为什么会是这样。大家给想想办法,是什么原因造成的。
下图是光耦驱动板其中一路,驱动芯片A3120.
没有加300V的波形。
通道2测试
制作0~30v0~300A大功率可调维修电源
由于维修需要,经常用到低电压,大电流的电源,用蓄电池做电源由于电流不可控制,经常需要充电等原因,决定利用手上现有的元器件制作一台可以恒压,恒流的可调维修电源。以后会慢慢更新,有不对的地方欢迎各位朋友给指出错误,能不能成功还不一定,一边做一边研究,直接上图。
这个是光耦隔离驱动板
电源输出板来了,更新的有点慢。电容容量大,由高压降到低压时间会很长,打算加一组电子负载快速降低电压,电子负载恒流放电效果好,比电阻好用。
看看当前波形是什么原因造成的,搞了几天也没有搞好,驱动电压24V,波形测试点功率管管脚,栅极电阻10R,带负压关断,这个上升沿为什么会是这样。大家给想想办法,是什么原因造成的。
下图是光耦驱动板其中一路,驱动芯片A3120.
没有加300V的波形。
通道2测试